碳酸鈣是淄博的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),同樣一噸 40元的石灰石原料,小石灰窯燒出的普通碳酸鈣大致每噸300元至600元,而山東淄博嘉澤納米材料有限公司所產(chǎn)的納米碳酸鈣高達每噸 3000元至 8000元,兩者價格相差十余倍,關(guān)鍵就在于嘉澤采用的工藝、設(shè)備更先進,已將碳酸鈣結(jié)構(gòu)從微米級別升級到細小1000倍的納米級別。
嘉澤納米用事實證明,沒有落后的產(chǎn)業(yè),只有落后的工藝裝備和技術(shù)標準。市委書記劉慧晏明確指出,轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu),不是簡單地對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一關(guān)了之。如果工藝水平和技術(shù)標準達到國家或國際先進水平,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一樣大有作為。
為改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),2008年初,淄博決定實施“5年 1500億”技改計劃,在5年時間內(nèi)投入技改資金 1500億元,運用先進技術(shù)、裝備和工藝,對機電、紡織、冶金、建材、輕工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“更新、改造、提升一遍”,通過“存量改革”使規(guī)模以上企業(yè) 70%以上的技術(shù)裝備達到國內(nèi)外先進水平,能耗和污染排放全部達到國家標準。
技術(shù)改造提升工藝裝備讓一家瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)起死回生。齊魯石化機械制造廠原來受制于落后的技術(shù)裝備,無法卷制厚鋼板,難以制造重型壓力容器。為擺脫困境,公司果斷斥資數(shù)億元上馬重型設(shè)備,卷制能力由原來的40mm提升到180mm,單臺設(shè)備起吊能力由原來的50噸提升到500噸以上,板材加工能力由原來的3.5米提升到6.5米,壓力容器制造能力大幅躍升到全國前列,化工行業(yè)所需各種規(guī)格的塔器、反應(yīng)器、容器、大型儲罐等產(chǎn)品供不應(yīng)求。
龍頭企業(yè)通過技術(shù)改造成功搶占高端市場。金晶集團 2008年10月投資1億多元啟動低輻射鍍膜中空節(jié)能玻璃一期工程,后又投資7000多萬元將浮法二線原片生產(chǎn)線改造為吸熱玻璃和陽光膜玻璃生產(chǎn)線。由于技改后窯爐的工藝構(gòu)造、設(shè)備等更加先進,且燃料由重油改為天然氣,不僅耗能和污染排放大大降低,而且產(chǎn)品均價也由每重箱 60多元一下提高到 90多元,金晶集團由此成功轉(zhuǎn)型,從低檔平板玻璃的“紅!碧敫叨斯δ懿AУ摹八{海”,上海世博會“陽光谷”4萬片超白玻璃就全部采用了金晶的產(chǎn)品。
對現(xiàn)有傳統(tǒng)工業(yè)的“存量改革”,淄博堅持能轉(zhuǎn)型的就提升,不能提升的就淘汰!笆晃濉币詠恚筒┦泄碴P(guān)停淘汰立窯水泥企業(yè)40家,鋼鐵企業(yè)29家,小造紙企業(yè)25家,建陶企業(yè)30家,關(guān)停淘汰能耗高污染重的石灰窯、磚瓦窯、缸瓦窯、焦寶石、小化工等“土小”企業(yè)2000余家。
嘉澤納米用事實證明,沒有落后的產(chǎn)業(yè),只有落后的工藝裝備和技術(shù)標準。市委書記劉慧晏明確指出,轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu),不是簡單地對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一關(guān)了之。如果工藝水平和技術(shù)標準達到國家或國際先進水平,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一樣大有作為。
為改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),2008年初,淄博決定實施“5年 1500億”技改計劃,在5年時間內(nèi)投入技改資金 1500億元,運用先進技術(shù)、裝備和工藝,對機電、紡織、冶金、建材、輕工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“更新、改造、提升一遍”,通過“存量改革”使規(guī)模以上企業(yè) 70%以上的技術(shù)裝備達到國內(nèi)外先進水平,能耗和污染排放全部達到國家標準。
技術(shù)改造提升工藝裝備讓一家瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)起死回生。齊魯石化機械制造廠原來受制于落后的技術(shù)裝備,無法卷制厚鋼板,難以制造重型壓力容器。為擺脫困境,公司果斷斥資數(shù)億元上馬重型設(shè)備,卷制能力由原來的40mm提升到180mm,單臺設(shè)備起吊能力由原來的50噸提升到500噸以上,板材加工能力由原來的3.5米提升到6.5米,壓力容器制造能力大幅躍升到全國前列,化工行業(yè)所需各種規(guī)格的塔器、反應(yīng)器、容器、大型儲罐等產(chǎn)品供不應(yīng)求。
龍頭企業(yè)通過技術(shù)改造成功搶占高端市場。金晶集團 2008年10月投資1億多元啟動低輻射鍍膜中空節(jié)能玻璃一期工程,后又投資7000多萬元將浮法二線原片生產(chǎn)線改造為吸熱玻璃和陽光膜玻璃生產(chǎn)線。由于技改后窯爐的工藝構(gòu)造、設(shè)備等更加先進,且燃料由重油改為天然氣,不僅耗能和污染排放大大降低,而且產(chǎn)品均價也由每重箱 60多元一下提高到 90多元,金晶集團由此成功轉(zhuǎn)型,從低檔平板玻璃的“紅!碧敫叨斯δ懿AУ摹八{海”,上海世博會“陽光谷”4萬片超白玻璃就全部采用了金晶的產(chǎn)品。
對現(xiàn)有傳統(tǒng)工業(yè)的“存量改革”,淄博堅持能轉(zhuǎn)型的就提升,不能提升的就淘汰!笆晃濉币詠恚筒┦泄碴P(guān)停淘汰立窯水泥企業(yè)40家,鋼鐵企業(yè)29家,小造紙企業(yè)25家,建陶企業(yè)30家,關(guān)停淘汰能耗高污染重的石灰窯、磚瓦窯、缸瓦窯、焦寶石、小化工等“土小”企業(yè)2000余家。

















